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高速輪轉凹版印刷的速度快、印刷紙路長,一旦出現故障,無論是停機調整或者是開機調整,造成的浪費都是驚人的。造成故障的原因是多方面的,其一,受油墨的物理和化學變化的影響;其二,受印版與刮墨刀的潤濕狀況以及印版深淺變化的影響;其三,受紙張表面物理化學性能以及靜電勻墨系統的影響;此外還受機臺人員操作和印刷環境因素變化的影響。
1、細小文字印版油墨轉移不良,出現明顯缺筆斷劃
那是夏季的一個晚上,天氣悶熱,車間的溫度和濕度很高,相對濕度接近百分之百。在交接班的過程中,突然斷紙而停機。接班機長接上紙后再開機,抽樣一看,黑版的細小文字墨色淺,缺筆斷劃嚴重。機長降低了機速,讓副手把黑版仔細擦一遍。提速后機長又抽取了幾張樣看了看還是不太滿意,原來細小文字全都“堵版”了。
一般來說黑版細小文字面積小,耗墨量也小,長時間不需要添加油墨。隨著油墨中溶劑的揮發油墨的溶解性變差,慢慢就堵版了。加上交班時停機時間太長,網穴中的油墨干涸了。蘸著溶劑擦版時,溶劑急劇揮發時帶走巨大的熱量,空氣中的水分冷凝到印版上,特別在環境溫度和濕度不理想的狀態下表現尤為明顯。油墨中摻有水分且-溶解能力變差,不得不把油墨全部打出來,用去污粉把印版徹底清理一次,并用干布把版清理干凈。重新調配油墨并在其中添加少量的醋酸丁脂,一開機后很快提速至一百米以上,黑版的細小文字正常了。
2、層次版印刷細小網點轉移不良
層次版印刷中細小網點油墨轉移是否正常是印刷成敗的關鍵。這是第二次印刷的產品,所用的紙張為230g/m2白卡紙。開機對版后提速印刷,機長抽樣發現青版細小網點丟失比較嚴重且白點子太多,調整軸墨黏度效果不明顯。機長先是對比一下所用的紙張,發現此次印刷用紙表面略顯粗糙,紙張粗糙度達到一定程度后,靜電勻墨也難將細小網穴中的油墨轉移到紙張上,于是高光部分白點較多。隨后機長又看了看青版的印刷機組,發現壓印輥不是靜電勻墨輥。接著又對整個靜電勻墨系統做了全面的檢查。發現毛刷已結塊了,有的位置的毛刷接觸不到靜電勻墨輥,于是他把毛刷卸下來清理,又檢查靜電發生器是否正常,更換了非靜電勻墨輥,更換了紙張。一切準備就緒,調整油墨黏度,再次開機后提速至一百米以上,細小網點轉移正常了,白點子也消失了。糖
3、套印好好的版怎么就突然“跑版”了
印刷套準穩定性依靠張力控制系統和光標跟蹤來維持。光標的印刷狀況對套印的穩定性影響很大。此外,印刷壓力、烘干溫度、環境溫度和濕度對套印的穩定性影響也很大。
這是一個夏季轉入秋季過渡段,白天還很熱,到了晚上天氣就比較涼快,加上一陣北風過后濕度大幅度降低。這一次機臺上印刷是寬幅80g/m2涂料紙,產品是啤酒標。多版位排版套印最細的部位只有半線(即為0.15mm左右)。交接后機長發現中間一組印刷機組跑版了,急忙調整套印偏差,結果沒有反應。機長檢查放卷張力、收卷張力以及印刷機組之間的張力,沒有發現張力異常。
后來檢查印刷樣張的光標時,發現中間有一個印刷機組的光標壓印不實,并且光標的前半部分有一半已干版,這樣讀出來的光標信號出現了錯誤,跟隨其后的光標依次出現了錯誤,這樣就跑版了。最后檢查了一下浮動輥的位置,發現浮動輥跑到了頂端,對輸入的套印偏差沒有反應。加上車間環境溫度和濕度發生了較大的變化,紙張伸縮率發生了變化,干燥適性也發生較大的變化,套印不準就很正常了。調節的方法有好幾種:首先調節油墨黏度保證光標印刷完整,然后依次調節各機組的烘干溫度,適當地調節印刷壓力和烘干溫度,地面適當灑一些水增加環境的濕度。讀光標正常后,調節套印偏差,適當調整印刷速度來適應紙張伸縮性要求,這樣套印就正常了。
4、中途換新版給調色帶來的困難
紙張表面有一些硬的顆粒,如果紙張經過清污處理不能把它排除,進入印刷機組時有時會把版壓壞,引起印版爆壓。這一次正好是一個紫紅色底子版已經印刷了50萬大張,換上新版后紫紅色底子版印刷色彩和原來相差較大,墨層厚且色相明顯偏深,調整油墨黏度也不起作用。這樣不得不請工藝師來調節油墨成分,通過改變油墨色濃度來調節印刷色相。一般加沖淡劑調整色濃度,微調加調色墨來調節紫紅墨中的黃相、品紅相、青相,調色墨可用金紅和深紅以及中黃。這樣工藝師需要重新調整油墨配方,原來調好的油墨全部重新調節,這令機長頭疼痛。除了當班產量受到影響外,重新對版產生的消耗,調色產生的消耗會大大上升。糖